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SmoothieBoard Laser

2 737 octets ajoutés, 8 octobre 2014 à 15:56
PWM de 3.3V à 5V sans la smoothie
===Câblage de la commandeÀ l'interieur...===
*AVANT
[[image:BlueBoxLaser.existing.wiring.jpg|600px]]
*APRÈS
suite à un incident techniquement incompréhensible, nous avons du changer l'alimentation du laser et des moteurs. voir [http://wiki.labomedia.org/index.php/Lasercut#Modifications_de_petite_merde ici]
 
[[Fichier:Bordel-smoothie.JPG|600px]]
===Câblage smoothie===
===branchements =Branchements de la nappe====
pin1 -> none
====fin Fin de course optique TCST 1030====
[[image : End-stopTCST1030 PM.JPG| 400px]]
datasheet : http://www.vishay.com/docs/83763/tcst1030.pdf
[[image:Yend-stop PM.JPG|400px]]
===Matériel=Commande et puissance==== *Câblage sur la smoothie[[Fichier:Smoothie-cablage.png | 400px]]
*connexion moteur Câblage sur l'alimentation du laser[[Fichier:Cablage-commandeLaser.JPG|400px]][[Fichier:Cablage-commandeLaser2.JPG|400px]] sources : 2 x molex 4 pôles<br />*connexion fin de courses https: 2 x borniers à vis 3 pôles//www.youtube.com/watch?v=nBHU806qmc0<br />*alimentation moteurs http: bornier 2 pôles//danielbauen.com/make/index.php/download_file/134/96/<br />
===Fichier de config===
===Contrôle laser PWM===
D'après la doc la sortie PWM1 (pin 2.5) peut-être relier au contrôle moteur
*Après quelques test il se pourrait que la sortie PWM ne permette pas au laser d'être à 100% de sa puissance, il va falloir vérifier si le pwm sort du 3.3V ou du 5V. En effet, la sortie pwm1 de la smoothie fournit bien du 3.3V et la documentation de l'alimentation du laser parle de 3.3V ou de 5V nécessaire pour le pwm ceci étant a spécifier à la commande... Les indications sur l'alimentation ne nous aide vraiment pas (c'est écrit en chinois...). Il ne reste plus qu'à faire des test Après un échange avec le fournisseur de l'alim, la commande se fait en 5V via PWM. Il se peut aussi que le tube du laser soit un peu fatigué, mais vu le nombre d'heures de fonctionnement cela parait peu plausible.  ===Déboggage de bug=Sortie du PWM sur la pin2.5 en 3.3V====D'après la doc la sortie PWM1 (pin 2.5) peut-être relier au contrôle moteur.le contrôle de la puissance du laser s'effectue avec la commande S0 (laser off) et S0.9 pour une puissance du laser à 90% 
====Sortie PWM via les petits mosfet en 5V====*Alimentation du laser et des moteurs HS???À faire :<br />_test utiliser une sortie small mosfet alimentée via le [http://smoothieware.org/voltageregulator régulateur 5V (VBB)] de la smoothie ou via la sortie 5V de l'alim du laser avec ancienne carte électronique -> néant... _test des condos de filtrage Il faut donc alimenter en 5V les petits mosfet via le connecteur dédié sur la smoothie sans mettre en place le jumper JP28. '''Attention !!!''' Le jumper JP28 permet d'alimenter les petits mosfet en sortie de transfo 24V ce qui est trop important pour alim moteur -> okla commande, il ne faut pas l'utiliser.
Il reste à modifier le firmware en changeant la pin de commande du laser, il s'agit pour nous de la pin 2.4 concernant le petit mosfet (X8) PWM0.  *solutions :Premier test_debugger A l'osiloscope la sortie pwm produit bien du 5V, par contre lorsque la carte non documentécommande de l'alim du laser est branchée le mosfet sort du 5V en continue...??? _changer alim moteur 24V : pas sans doute un soucis de soucismasse avec les mosfet N...====PWM de 3.3V à 5V sans la smoothie==== _changer alim *Enfin une découpe laserqui découpe!!!!grâce à ce petit [http://www.incrediblediy.com/2013/02/simple-33v5v-level-shifter. à chercherhtml level shifter], qui permet de passer du 3, pour quel prix.3V fournit par la smoothie au 5V demandé par l'alim laser !!!!!  [[Fichier:LevelShifter-schm.JPG|300px]][[Fichier:LevelShifter2.???JPG|300px]]
==Grosse Bertha==
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
====Câblage des alimentationsde l'alimentation====  ===les moteurs pas à pas===*Y stepping motor:\\ TYPE 42BYGH48910-39A *X stepping motor:\\ TYPE 42BYGH34907-102 Infos sur les moteurs de ce type : http://www.mecheltron.com/en/product/42bygh-stepping-motorNous prenons pour tester une première fois référence avec les nema 17 n'ayant pas trouvé la référence exacte
===Test config===
===Firmwarisation===
*La carte SD doit contenir trois fichiers : < br /> _le fichier[https://github.com/Smoothieware/Smoothieware/tree/edge/ConfigSamples/Smoothieboard config] < br /> _le[https://github.com/Smoothieware/Smoothieware/tree/edge/FirmwareBin firmware.bin]< br /> _le on_boot.gcode pour initialiser la machine< br /> G92 X0 Y0 Z0pour ne rien faireou G28 X0.001 Y0.001 F10 pour se mettre en position Home
Il faut donc utiliser un ordinateur avec un adaptateur microSD et coller les fichiers ci-dessus dans la carte
*Lors de la mise en route de la smoothie, le firmware est automatiquement mis à jour et se transforme en FIRMWARE.CUR
===Fichier de configUsage===*Pour effectuer une découpe il faut préalablement éjecter la carte SD ou plus simplement ne jamais la faire monter...  ==Réglage configuration moteur== 
*Pin conflict?un petit soucis à régler concernant l'activation ===Calcul du laser pin 2.7...nombre de pas / mm===
Test empirique*problème homming Yréglage actuel pas / mm puis calcul distance parcouruerésultat pour la grosse bertha : 157,666 pas/mm
===Usage===*Pour éffectuer une découpe il faut préalablement éjecter la carte SD ou plus simplement ne jamais la faire monterhttp://www.sdp-si.com/D265/HTML/D265T003.html
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