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Réseau fibre optique minimal

3 168 octets ajoutés, 19 juin 2014 à 09:01
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{{Projet
|status= ConceptExperimental|image=Fiber.connector.jpg
|name=Réseau fibre optique minimal
|description=un mini réseau avec de la fibre de récupération
|license= CC-by-sa-3.0|Creative Commons Attribution CC-by-sa-3.0 France 
|contributeurs=Cedric
|inspiration=http://academy.cba.mit.edu/classes/networking_communications/index.html
|ingrédients=electronique, fibre optique
}}
 
 
==Résumé==
[[Fichier:Fiber.bus.45.bridge.cad]]
 
====Le noeud====
 
c'est le noeud distant.
 
Pour l'instant, en l'état, le réseau n'est pas extensible, car les noeuds devraient répliquer le signal pour les suivants, avec une autre paire de led/phototransistor.
 
Pour ce premier essai, je ne fait dialoguer que deux unités.
 
[[image:Fiber.bus.45.node.board.png|500px]]
 
[[image:Fiber.bus.45.node.traces.png|250px]]
[[image:Fiber.bus.45.node.interior.png|250px]]
 
 
[[Fichier:Fiber.bus.45.node.cad]]
 
====support de fibres====
 
pour tenir les fibres devant les composants, je vais tailler une plaque de plexi noire à la découpe laser :
 
[[Fichier:Fiber.bus.cache.svg]]
 
 
==fabrication==
 
===fraisage===
 
Après avoir fraisé le premier circuit, lors de la découpe, la plaque a bougé car j'avais utilisé un scotch de mauvaise qualité.
 
Pour rattraper l'erreur, j'ai fait une découpe légèrement plus large pour éviter de détruire le circuit en cas de défaut d'alignement.
 
Le résultat est un peu moins joli, mais est fonctionnel.
 
[[image:Fiber.milled.pcbs.jpg|700px]]
 
 
===soudure===
 
je suis maintenant plus à l'aise avec les CMS
 
[[image:Fiber.components.jpg|500px]]
 
j'ai du rajouter des fils pour alimenter le noeud.
 
 
===connection fibre===
 
j'ai réalisé de petits connecteurs en plexiglass noir pour enficher les fibres
 
[[image:Fiber.connector.jpg|700px]]
 
le connecteur est fixé à la colle chaude : ça suffira pour les tests
 
[[image:Fiber.connection.jpg|700px]]
 
==code==
 
j'ai simplement repris le code de [http://academy.cba.mit.edu/classes/networking_communications/bus/hello.bus.45.c l'exemple serial].
 
à l'identique pour le bridge, j'ai inversé les entrées et sorties pour le noeud
 
 
==tests==
 
j'ai utilisé le terminal python de neil : [http://academy.cba.mit.edu/classes/embedded_programming/term.py term.py]
 
<code lang=bash>python term.py /dev/ttyUSB0 9600</code>
 
 
===le bridge===
 
Le bridge ne répond pas du tout comme je l'aurais souhaité : quand j'envoie "0" dans le terminal, la led s'allume mais reste allumée, et je n'ai pas de message en retour.
 
je suppose que les composants que j'ai rajouté sur la ligne de communication interfèrent
 
===le noeud===
 
 
Lui par contre réagit correctement
 
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du moins la led s'allume-t-elle lorsqu'on envoie un 0 ou ...un 8 (alors que le code implémente que jusquà 7...)
 
c'est bizarre car j'ai indexé le noeud à "1" : je suppose que le temps de réponse du phototransistor n'y est pas pour rien : "rise and fall time = 15us"
 
dans le code le bit_delay_time=100us
 
pas de réponse dans le terminal .
 
J'ai mesuré à l'oscillo la tension du pin d'entrée , en fonction des nombres envoyés par le port série :
 
<gallery>
Fiber.rx.0.png|0 : 00000000
Fiber.rx.1.png|1 : 00000001
Fiber.rx.2.png|2 : 00000010
Fiber.rx.3.png|3 : 00000011
Fiber.rx.4.png|4 : 00000100
Fiber.rx.5.png|5 : 00000101
Fiber.rx.6.png|6 : 00000110
Fiber.rx.7.png|7 : 00000111
Fiber.rx.8.png|8 : 00001000
</gallery>
 
[[image:Fiber.rx.5.vs.serial.png|300px]]
 
Le signal reçu supperposé au signal série envoyé confirme mes soupçons : le temps de réaction du transistor et/ou de la led sont trop longs
[[Catégorie:FabAcademy]]