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Chantier laser rouge

2 625 octets supprimés, 4 décembre 2018 à 09:08
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- réalisation d'une documentation
== Réglage Etude de la hauteur == Originellement sur cette machine, la hauteur était réglé manuellement grâce à une manivelle.Il à été choisi d'améliorer cette partie en la rendant automatique lors de l'initialisation de la découpe.Pour cela, un moteur sera ajouté sur la courroie existante. Voici l'existant avant l'ajout du moteur: [[Fichier:Courroie initial.jpg|vignette|centré]]     == Modification de la partie électronique == L'intégralité de l'électronique Mise à été repensé, aussi bien au niveau de l'alimentation que de la partie contrôleur. L'ancienne machine ne possédait pas de sécurité électrique.==Toute cette partie à été rajoutée en amont. L'alimentation générale aura différents composant à alimenter: * Aspiration == Remplacement de fumée* Compresseur d'air* Refroidissement à eau du laser* Éclairage fluo* Ventilation du coffret. Le refroidissement à eau sera allumer en même temps que l'alimentation principale.Tout les autres composant auront chacun des interrupteurs Le contrôleur propriétaire permettant le pilotage l’électronique de la découpeuse laser va être remplacée par un contrôleur Open source (smoothieboard) De nombreux élément seront alimenter en 5V. Pour récupérér cette tension un convertisseur lm 2596 sera utiliser. Il convertira du 24V récupéré sur la smoothieboard vers du 5V. Celle-ci dirigera 3 driver de moteurs qui entraîneront des moteurs pas à pas pour le déplacement du laser de découper. Ceux-ci comprennent 3 paires de fils (ENA- ENA+ / DIR- DIR+ / PUL- PUL+)Les 3 fils + sont relier en 5V.Les 3 fils - servent à envoyer le signal. * ENA- permet de mettre en route le driver moteur* DIR- permet de régler la direction* PUL- permet de faire avancer le moteur grâce à des impulsions   Problème:Les drivers de moteurs sont alimenter en 5v alors que la smoothieboard délivre du 3V.Les drivers de moteurs seront donc alimenter par le convertisseur avec une tension de sortie réglée à 5V.   Les moteurs en eux même seront relier aux drivers par l'intermédiaire de 4 fils (2 paire de fil permettant de gérer les directions qui seront relier aux bornes A+ A- / B+ B- des drivers moteurs, il n'y a pas de sens pour le branchement)Un ohmmètre est utilisé pour pour déterminer les paires de fil.commande ==
== Remplacement de l'afficheur ==
 L'afficheur == Ajout d'origine sera remplacé par un L3eme moteur sur l'afficheur sera dirigé directement par la smoothieboard.axe Z ==== Mise en place Ajout d'un serveur d'impression ==== Modification connectique externe ==Un Raspberry pi sera ajouté pour faire office de serveur == Réalisation d'impression.Celui-ci permet de piloter la smoothiboard.Il est relié à celle-ci par l'intermédiaire de 2 câbles brancher sur le port GPIO.Il sera accessible en WIFI et en ehternet.Des IP ont été réservé sur le routeur de plateforme C par rapport aux adresses MAC. Le serveur d'impression doit se connecter automatiquement au réseau wifi de plateforme C.une documentation == == Modification de l'aspiration Gallerie photo ==
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