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Chantier laser rouge

75 octets ajoutés, 27 février 2019 à 10:12
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[[Catégorie:EnAvant]]
{{Projet
|status=Fonctionnel
On pourra remarquer que la sécurité est à améliorer. En effet, un forçage de la sécurité capot par clé est présent!! Trop dangereux. La commande de l'aspiration du compresseur et du refroidissement sera aussi revuerevu. On voit aussi qu'il n'y a que 2 moteursaxes de motorisés. Il manque le Z.
== Mise à niveau de la sécurité ==
* Après concertation.. les points concernant la sécurité ont été intégrés ..
On peut voir distingue sur le schéma l'ajout d'un arrêt d'urgence à clé, de des disjoncteurs ainsi que des switchs pour détecter l'ouverture des capots. (voir le document ci dessousaprès).
[[Fichier:DecoupeLaser.pdf]]
On pourra également remarquer l'ajout d'un 3eme moteur pour l'axe Z ainsi qu'un relais statique pour commander le fluo, l'aspirateur de fummées fumées et le compresseur (commandes gcode M106/M107).
== Remplacement de l’électronique de commande et de l'alimentation ==
Le contrôleur propriétaire permettant le pilotage de la découpeuse laser sera remplacé par un contrôleur Open source (smoothieboard)
[[File:module DC-DC-24v-5v.JPG|vignette|200px|module DC-DC]]
Plusieurs éléments seront alimentés en 5V. l'alimentation existante ne sera pas suffisante. Nous ajouterons un module DC/CD DC 24v->5v. cd module est un ''Step-UP DOWN DC-DC SX1308''
Compte tenu que l'intensité nécessaire aux moteur (>1,5A pour les axes X et Y et >2A pour l'axe Z) nous avons préféré ne pas utiliser les drivers en place sur la carte smoothie.
Des drivers indépendant indépendants ont été ajoutés, les signaux de commande ont été prélevés sur la carte en amont des drivers d'origine.
L'alimentation en 24v est assurée par la carte d’alimentation d'origine.
'''A À noter:'''
4 drivers ont été mis en place.. pour les axes X, Y, Z et un quatrième en attente de moteur pour réaliser des travaux de gravure sur des pièce cylindriques par exemple. Des verres!!!
[[Fichier:moteur_axe_z.jpg|vignette|200px|le moteur et le tendeur]]
Afin de contrôler le positionnement de l'axe Z avec le Gcode, nous avons ajouté un moteur sur la courroie existante. la La tension est obtenue en reculant les poulies de renvoi situées juste avant le moteur. On peut voir ici la courroie avec son tendeur...
... et là le moteur qui a été ajouté avec le tendeur.
Le fichier de configuration de la carte contrôleur a été modifié en conséquence pour une bonne prise en compte.
[[Fichier:panneau_cnx_droit.jpg|vignette|150px|panneau_cnx_droit]]
Elles supportant supportent d'un coté:
- la connexion au réseau electrique électrique avec le boution bouton M/A généralainsi général ainsi que le reset du contrôleur
de l'autre
[[Fichier:Panneau PC gauche.jpg|vignette|150px|panneau_cnx_droit]]

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