===Câblage de la commandeÀ l'interieur...===
*AVANT
[[image:BlueBoxLaser.existing.wiring.jpg|600px]]
*APRÈS
suite à un incident techniquement incompréhensible, nous avons du changer l'alimentation du laser et des moteurs. voir [http://wiki.labomedia.org/index.php/Lasercut#Modifications_de_petite_merde ici]
[[Fichier:Bordel-smoothie.JPG|600px]]
===Câblage smoothie===
===branchements des nappes=Branchements de la nappe====
pin1 -> none
pin11 -> Blanc (moteur axe X)
pin12 -> Jaune (moteur axe X)
[[image :ConnNappe PM.JPG |400px]]
====fin Fin de course optique TCST 1030====
[[image : End-stopTCST1030 PM.JPG| 400px]]
datasheet : http://www.vishay.com/docs/83763/tcst1030.pdf
[[image:Yend-stop PM.JPG|400px]]
===Matériel=Commande et puissance==== *Câblage sur la smoothie[[Fichier:Smoothie-cablage.png | 400px]] *Câblage sur l'alimentation du laser[[Fichier:Cablage-commandeLaser.JPG|400px]][[Fichier:Cablage-commandeLaser2.JPG|400px]] sources : <br />https://www.youtube.com/watch?v=nBHU806qmc0<br />http://danielbauen.com/make/index.php/download_file/134/96/<br /> ===Fichier de config=== ====Spécification des moteurs==== *Stepper Motor 17HW4410N-03AD-Z n°20130914 pas de datasheet trouvé... réglage du courant dans le fichier config : 0.8
===Contrôle laser PWM=== *connexion Après quelques test il se pourrait que la sortie PWM ne permette pas au laser d'être à 100% de sa puissance, il va falloir vérifier si le pwm sort du 3.3V ou du 5V. En effet, la sortie pwm1 de la smoothie fournit bien du 3.3V et la documentation de l'alimentation du laser parle de 3.3V ou de 5V nécessaire pour le pwm ceci étant a spécifier à la commande... Les indications sur l'alimentation ne nous aide vraiment pas (c'est écrit en chinois...). Il ne reste plus qu'à faire des test Après un échange avec le fournisseur de l'alim, la commande se fait en 5V via PWM. Il se peut aussi que le tube du laser soit un peu fatigué, mais vu le nombre d'heures de fonctionnement cela parait peu plausible. ====Sortie du PWM sur la pin2.5 en 3.3V====D'après la doc la sortie PWM1 (pin 2.5) peut-être relier au contrôle moteur .le contrôle de la puissance du laser s'effectue avec la commande S0 (laser off) et S0.9 pour une puissance du laser à 90% ====Sortie PWM via les petits mosfet en 5V====*À faire : <br />utiliser une sortie small mosfet alimentée via le [http://smoothieware.org/voltageregulator régulateur 5V (VBB)] de la smoothie ou via la sortie 5V de l'alim du laser... Il faut donc alimenter en 5V les petits mosfet via le connecteur dédié sur la smoothie sans mettre en place le jumper JP28. '''Attention !!!''' Le jumper JP28 permet d'alimenter les petits mosfet en 24V ce qui est trop important pour la commande, il ne faut pas l'utiliser. Il reste à modifier le firmware en changeant la pin de commande du laser, il s'agit pour nous de la pin 2 x molex .4 pôlesconcernant le petit mosfet (X8) PWM0. *connexion fin Premier testA l'osiloscope la sortie pwm produit bien du 5V, par contre lorsque la commande de l'alim du laser est branchée le mosfet sort du 5V en continue... sans doute un soucis de courses masse avec les mosfet N...====PWM de 3.3V à 5V sans la smoothie==== *Enfin une découpe laser qui découpe!!!!grâce à ce petit [http: 2 x borniers à vis //www.incrediblediy.com/2013/02/simple-33v5v-level-shifter.html level shifter], qui permet de passer du 3 pôles,3V fournit par la smoothie au 5V demandé par l'alim laser !!!!! [[Fichier:LevelShifter-schm.JPG|300px]]*alimentation moteurs [[Fichier: bornier 2 pôlesLevelShifter2.JPG|300px]]
==Grosse Bertha==
pin12 -> Jaune (moteur axe X)
====Câblage carte fin fins de course et moteur Y==== [[Fichier:Carte_moteur_y.png|200px|left|thumb|ceci est un griffonnage ...]]<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> ====Câblage de l'alimentation====
====Câblage des alimentations====
==preparation =les moteurs pas à pas===*Y stepping motor:\\ TYPE 42BYGH48910-39A *X stepping motor:\\ TYPE 42BYGH34907-102 Infos sur les moteurs de ce type : http://www.mecheltron.com/en/product/42bygh-stepping-motorNous prenons pour tester une première fois référence avec les nema 17 n'ayant pas trouvé la référence exacte ===Test config=== *M119 pour tester fin de courses avec pronterface ==Préparation de la smoothieboard==
* une sortie "Laser enable"
* une sortie "Laser PWM" pour régler la puissance du laser
===Firmwarisation===
*La carte SD doit contenir trois fichiers :
_le fichier[https://github.com/Smoothieware/Smoothieware/tree/edge/ConfigSamples/Smoothieboard config]
_le[https://github.com/Smoothieware/Smoothieware/tree/edge/FirmwareBin firmware.bin]
_le on_boot.gcode pour initialiser la machine
G92 X0 Y0 Z0 pour ne rien faire
ou
G28 X0.001 Y0.001 F10 pour se mettre en position Home
Il faut donc utiliser un ordinateur avec un adaptateur microSD et coller les fichiers ci-dessus dans la carte
*ATTENTION ! Toujours éjecter proprement la carte de l'ordi sinon possibilité de tuage de microSD...
*Lors de la mise en route de la smoothie, le firmware est automatiquement mis à jour et se transforme en FIRMWARE.CUR
===Usage===
*Pour effectuer une découpe il faut préalablement éjecter la carte SD ou plus simplement ne jamais la faire monter...
==Réglage configuration moteur==
===Calcul du nombre de pas / mm===
Test empirique
*réglage actuel pas / mm puis calcul distance parcourue
résultat pour la grosse bertha : 157,666 pas/mm
http://www.sdp-si.com/D265/HTML/D265T003.html