SmoothieBoard Laser

Révision de 24 juillet 2014 à 15:35 par Guillaume (discussion | contributions) (Petite merde)

Révision de 24 juillet 2014 à 15:35 par Guillaume (discussion | contributions) (Petite merde)


Lobotomisation d'une découpe laser "boite bleue" avec une smoothieboard

BoiteBleue.jpg

Contributeur·ice·s

Statut du projet

Prototype

Statut de la publication

License

Inspiration

LasrSmoothingsteck

Fichiers source

Machines

Matériaux

Lien




Sommaire

Résumé

Les découpes Laser "boite bleue" sont des modèles chinois pas cher, réputés pour leur électronique merdique, pas documentée, pas pratique et peu efficace.

Ce projet consiste à remplacer l'électronique d'origine pas une smoothieboard, sur les conseil D'arthur, qui a déjà fait cette transformation


Nous allons faire cette transformation pour deux machines en même temps :

Celle du fablab de Chemillé, avec Yvan

et celle de Labomedia avec Guillaume


quelques précédents :

http://hackaday.com/2012/12/13/converting-a-chinese-laser-cutter-to-work-with-mach3/

http://smoothieware.org/laser-cutter-guide

Analyse de la machine existante

BoiteBleue.jpg

Les deux machines sont déjà baptisées :


Petite merde

sources :

http://redmine.laoslaser.org/projects/laos/wiki/K40-III


Câblage de la commande originale

BlueBoxLaser.existing.wiring.jpg


branchements de la nappe

pin1  -> none
pin2  -> none
pin3  -> Alim diode axe X et Y (+5V)
pin4  -> Collecteur phototransistor axe Y
pin5  -> Collecteur phototransistor axe X
pin6  -> Commun : Émetteur phototransistor + cathode diode
pin7  -> none
pin8  -> none
pin9  -> Rouge (moteur axe X)
pin10 -> Bleu (moteur axe X)
pin11 -> Blanc (moteur axe X)
pin12 -> Jaune (moteur axe X)

ConnNappe PM.JPG


fin de course optique TCST 1030

End-stopTCST1030 PM.JPG datasheet : http://www.vishay.com/docs/83763/tcst1030.pdf

  • Fin de course X

Xend-stop PM.JPG

  • Fin de course Y

Yend-stop PM.JPG

Cablage de la smoothie

Smoothie-cablage.png

Matériel

  • connexion moteur : 2 x molex 4 pôles
  • connexion fin de courses : 2 x borniers à vis 3 pôles
  • alimentation moteurs : bornier 2 pôles

Fichier de config

Spécification des moteurs

  • Stepper Motor 17HW4410N-03AD-Z n°20130914 pas de datasheet trouvé... réglage du courant dans le fichier config : 0.8


Contrôle laser PWM

D'après la doc la sortie PWM1 (pin 2.5) peut-être relier au contrôle moteur

  • Sortie du PWM sur la pin2.5

le contrôle de la puissance du laser s'effectue avec la commande S0 (laser off) et S0.9 pour une puissance du laser à 90%


Déboggage de bug

  • Alimentation du laser et des moteurs HS???

_test du laser avec ancienne carte électronique -> néant _test des condos de filtrage en sortie de transfo 24V pour alim moteur -> ok


  • solutions :


_changer alim moteur 24V : fait

_changer alim laser : bientôt fait http://www.instructables.com/id/How-to-test-and-set-a-Chinese-China-made-CO2-Laser/


  • Smoothie bordel :

_Pin conflict? un petit soucis à régler concernant l'activation du laser pin 2.7...

Grosse Bertha

Câblage de la commande

Câblage de la carte

Carte connecteurs.png

  • *Nappe :
pin1  -> none
pin2  -> none
pin3  -> Résistance R pour phototransistor axe Y
pin4  -> Collecteur phototransistor axe Y
pin5  -> Butée fin de course
pin6  -> Commun : Émetteur phototransistor + cathode Butée fin de course 
pin7  -> none
pin8  -> none
pin9  -> Rouge (moteur axe X)
pin10 -> Bleu (moteur axe X)
pin11 -> Blanc (moteur axe X)
pin12 -> Jaune (moteur axe X)

Câblage carte fins de course et moteur Y

ceci est un griffonnage ...









Câblage des alimentations

les moteurs pas à pas

  • Y stepping motor:\\ TYPE 42BYGH48910-39A
  • X stepping motor:\\ TYPE 42BYGH34907-102

Infos sur les moteurs de ce type : http://www.mecheltron.com/en/product/42bygh-stepping-motor Nous prenons pour tester une première fois référence avec les nema 17 n'ayant pas trouvé la référence exacte

Test config

  • M119 pour tester fin de courses avec pronterface

Préparation de la smoothieboard

La smoothieboard devra donc être reliée au reste du système par :

  • l'alim/masse 24V
  • fins de courses : min X, min Y
  • moteurs X et Y
  • une sortie "Laser enable"
  • une sortie "Laser PWM" pour régler la puissance du laser


Firmwarisation

  • La carte SD doit contenir trois fichiers :

_le fichierconfig

_lefirmware.bin

_le on_boot.gcode pour initialiser la machine

G92 X0 Y0 Z0

Il faut donc utiliser un ordinateur avec un adaptateur microSD et coller les fichiers ci-dessus dans la carte

  • ATTENTION ! Toujours éjecter proprement la carte de l'ordi sinon possibilité de tuage de microSD...
  • Lors de la mise en route de la smoothie, le firmware est automatiquement mis à jour et se transforme en FIRMWARE.CUR


Usage

  • Pour effectuer une découpe il faut préalablement éjecter la carte SD ou plus simplement ne jamais la faire monter...


Réglage configuration moteur

Calcul du nombre de pas / mm

Test empirique

  • réglage actuel pas / mm puis calcul distance parcourue

résultat pour la grosse bertha : 157,666 pas/mm

http://www.sdp-si.com/D265/HTML/D265T003.html