Chantier laser rouge

Révision de 4 décembre 2018 à 18:35 par MargotM (discussion | contributions) (Mise à niveau de la sécurité)

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Remise en état et amélioration de la découpeuse laser REDSAIL

1ere decoupe.jpg

Statut du projet

Fonctionnel

Statut de la publication

Brouillon

License

CC BY-NC-SA

Inspiration

Fichiers source

Machines

Matériaux

Lien




Sommaire

Le projet laser REDSAIL ou Laser rouge

Pour faire suite à l'acquisition d'une nouvelle découpeuse laser, il était nécessaire de réaliser quelques modifications et améliorations.

  • Le projet s'est donné le cahier des charges suivant:
- étude de l'existant
- mise à niveau de la sécurité
- remplacement de l’électronique de commande
- remplacement de l'afficheur
- ajout d'un 3eme moteur sur l'axe Z
- ajout d'un serveur d'impression
- ajout d'une webcam
- modification connectique externe
- Utilisation semblable à SmoothieLaser (jaune)
- réalisation de la documentation

Étude de l'existant

Autopsie existant.jpg
* C'est la 1ere étape, on note tout ce qui concerne le câblage..
c'est aussi la base de nos travaux. Tout ceci est consigné dans les document à telecharger (lien ci dessous).

http://fablabo.net/wiki/Fichier:DecoupeLaser.pdf

relevé_existant_schema
On pourra remarquer que la sécurité est à améliorer. En effet, un forçage de la sécurité capot par clé est présent!! 
La commande de l'aspiration du compresseur et du refroidissement sera aussi revue.
On voit aussi qu'il n'y a que 2 moteurs.

Mise à niveau de la sécurité

schéma modifié
* Après concertation.. les points concernant la sécurité ont été intégrés ..
On peut voir l'ajout d'un arrêt d'urgence à clé, de disjoncteurs ainsi que des switchs pour détecter l'ouverture des capots. (voir le document ci dessous).

http://fablabo.net/wiki/Fichier:DecoupeLaser.pdf

On pourra également remarquer l'ajout d'un 3eme moteur pour l'axe Z ainsi qu'un relais statique pour commander le fluo, l'aspirateur de fummées et le compresseur (commandes gcode M106/M107).

Remplacement de l’électronique de commande et de l'alimentation

integration_platine
 L'intégralité de l'électronique a été repensé, aussi bien au niveau de l'alimentation que de la partie contrôleur.
Nous n'avons conservé que la carte d'alimentation 24v/5v et l'alimentation du laser.
Le contrôleur propriétaire permettant le pilotage de la découpeuse laser sera remplacé par un contrôleur Open source (smoothieboard) 
module DC-DC
Plusieurs éléments seront alimenté en 5V. l'alimentation existante ne sera pas suffisante. nous ajouterons un module DC/CD 24v->5v.
cd module est un  Step-UP DC-DC SX1308




L'alimentation 24v des moteurs sera conservée malgré l'ajout d'un 3eme moteur.
platine en test
Nouvelle platine en test

Remplacement de l'afficheur

afficheur
L'afficheur de remplacement est compatible avec la smoothie board. 
le modèle est un LCD12864 plein Graphique smart contrôleur
Il a été intégré à l'emplacement initial, la connectique a été adaptée à la smoothie ainsi que la configuration du firmware
voir la doc lien ci dessous

Fichier:SchemaLaserRouge.pdf

Ajout d'un 3eme moteur sur l'axe Z

Ajout d'un serveur d'impression

Un Raspberry pi sera ajouté pour faire office de serveur d'impression.
C'est lui qui enverra le Gcode via le port USB de la smoothiboard.
Il sera accessible en WIFI et en ethernet.
deux @IP ont été réservé sur le routeur de plateforme C par rapport aux adresses MAC (DHCP fixe). 
Le serveur d'impression se connectera automatiquement au réseau wifi.
Le serveur d'impression s’appuie sur octoprint

A noter:
Un morceau de gcode sera inséré en début et fin de travail afin d'assurer le démarrage et l'arrêt du ventilateur et du compresseur.

Modification connectique externe

Utilisation semblable à SmoothieLaser (jaune)

voir ici

Documentation technique

Synoptique
  • téléchargement

File:DecoupeLaser.pdf

File:SchemaLaserRouge.pdf

Gallerie photo