Chantier laser rouge
Révision de 4 décembre 2018 à 18:35 par MargotM (discussion | contributions) (→Mise à niveau de la sécurité)
Révision de 4 décembre 2018 à 18:35 par MargotM (discussion | contributions) (→Mise à niveau de la sécurité)
Remise en état et amélioration de la découpeuse laser REDSAIL
Contributeur·ice·s
Statut du projet
Fonctionnel
Statut de la publication
Brouillon
License
CC BY-NC-SA
Inspiration
Fichiers source
Machines
Matériaux
Lien
Sommaire
Le projet laser REDSAIL ou Laser rouge
Pour faire suite à l'acquisition d'une nouvelle découpeuse laser, il était nécessaire de réaliser quelques modifications et améliorations.
- Le projet s'est donné le cahier des charges suivant:
- étude de l'existant - mise à niveau de la sécurité - remplacement de l’électronique de commande - remplacement de l'afficheur - ajout d'un 3eme moteur sur l'axe Z - ajout d'un serveur d'impression - ajout d'une webcam - modification connectique externe - Utilisation semblable à SmoothieLaser (jaune) - réalisation de la documentation
Étude de l'existant
* C'est la 1ere étape, on note tout ce qui concerne le câblage.. c'est aussi la base de nos travaux. Tout ceci est consigné dans les document à telecharger (lien ci dessous).
http://fablabo.net/wiki/Fichier:DecoupeLaser.pdf
On pourra remarquer que la sécurité est à améliorer. En effet, un forçage de la sécurité capot par clé est présent!! La commande de l'aspiration du compresseur et du refroidissement sera aussi revue. On voit aussi qu'il n'y a que 2 moteurs.
Mise à niveau de la sécurité
* Après concertation.. les points concernant la sécurité ont été intégrés .. On peut voir l'ajout d'un arrêt d'urgence à clé, de disjoncteurs ainsi que des switchs pour détecter l'ouverture des capots. (voir le document ci dessous).
http://fablabo.net/wiki/Fichier:DecoupeLaser.pdf
On pourra également remarquer l'ajout d'un 3eme moteur pour l'axe Z ainsi qu'un relais statique pour commander le fluo, l'aspirateur de fummées et le compresseur (commandes gcode M106/M107).
Remplacement de l’électronique de commande et de l'alimentation
L'intégralité de l'électronique a été repensé, aussi bien au niveau de l'alimentation que de la partie contrôleur. Nous n'avons conservé que la carte d'alimentation 24v/5v et l'alimentation du laser.
Le contrôleur propriétaire permettant le pilotage de la découpeuse laser sera remplacé par un contrôleur Open source (smoothieboard)
Plusieurs éléments seront alimenté en 5V. l'alimentation existante ne sera pas suffisante. nous ajouterons un module DC/CD 24v->5v. cd module est un Step-UP DC-DC SX1308
L'alimentation 24v des moteurs sera conservée malgré l'ajout d'un 3eme moteur.
Nouvelle platine en test
Remplacement de l'afficheur
L'afficheur de remplacement est compatible avec la smoothie board. le modèle est un LCD12864 plein Graphique smart contrôleur
Il a été intégré à l'emplacement initial, la connectique a été adaptée à la smoothie ainsi que la configuration du firmware voir la doc lien ci dessous
Ajout d'un 3eme moteur sur l'axe Z
Ajout d'un serveur d'impression
Un Raspberry pi sera ajouté pour faire office de serveur d'impression.
C'est lui qui enverra le Gcode via le port USB de la smoothiboard. Il sera accessible en WIFI et en ethernet. deux @IP ont été réservé sur le routeur de plateforme C par rapport aux adresses MAC (DHCP fixe). Le serveur d'impression se connectera automatiquement au réseau wifi.
Le serveur d'impression s’appuie sur octoprint A noter: Un morceau de gcode sera inséré en début et fin de travail afin d'assurer le démarrage et l'arrêt du ventilateur et du compresseur.
Modification connectique externe
Utilisation semblable à SmoothieLaser (jaune)
voir ici