Mise en service Trotec C60 : Différence entre versions
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Installation le jobcontrol sur le pingouin 05 | Installation le jobcontrol sur le pingouin 05 | ||
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+ | - L'appuie sur le bouton de ventilation sur la Trotec action un contact sec sur les broches 1 et 3 | ||
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+ | - Pour simuler le groupe de ventilation nous avons raccordé une alimentation stabilisé de 24volts sous 100mA sur les broche 6(+) et 9(gnd) du sub d9 | ||
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+ | - Avec un simple câble de prototypage Arduino nous avons shunté la prise 1 et 3, nous avons pu vérifié l’efficacité de le shunt via l'écran de JobControl passe de rouge au vert. |
Version du 10 juillet 2020 à 14:31
Remise en service d'une découpeuse laser Trotec C60
Installation le jobcontrol sur le pingouin 05
Câblage du remote, voir p5: https://fr.teka.eu/manuals/BA_LFE-101_301_FR.pdf
OAVE 2020 - 09/07/20
Analyse de la prise Sub D9 vers groupe ventilation
- Après recherche la prise sub d9 permettant de relier la laser au système de ventilation est générique, nous avons trouvé le brochage suivant :
- Après investigation, le 24volts est fournis par le groupe de ventilation sur les broches 6 et 9 du sub d 9
- La broche 1 est shuntée sur la broche 6
- L'appuie sur le bouton de ventilation sur la Trotec action un contact sec sur les broches 1 et 3
Câblage du sub D9
- Pour simuler le groupe de ventilation nous avons raccordé une alimentation stabilisé de 24volts sous 100mA sur les broche 6(+) et 9(gnd) du sub d9
- Avec un simple câble de prototypage Arduino nous avons shunté la prise 1 et 3, nous avons pu vérifié l’efficacité de le shunt via l'écran de JobControl passe de rouge au vert.